【康沃真空網(wǎng)】真空泵高溫問題一直困擾著用戶,怎么解決真空泵高溫,真空泵高溫的原因出在那,改怎么解決?帶著這些問題,我們進行了真空泵高溫問題研究,以下是研究內容。
真空泵高溫問題原因分析
(1)電機功率大,工作電流大,導致真空泵高溫。
(2)風扇葉片數(shù)較少,產生的風量小。
(3)風扇轉速低,風壓,風量小。
(4)真空泵電機所在母線電壓為380V,由于電纜壓降及負荷分配不均,電機實際所加電壓只有365V,電壓偏低造成運行電流大。
(5)電動機附有灰塵、油污,降低了散熱能力,導致真空泵高溫。
真空泵高溫問題對策
電機功率、轉速是和真空泵相匹配的,不能更改。風扇安裝于電機主軸上,電機轉速決定了風扇轉速,也不可更換。增加風扇葉片數(shù)量雖能起到一定作用,但葉片數(shù)量增加后,動平衡不容易找,如找正不好,會引起電機振動增加。
(1)將原真空泵風扇罩加長40cm,在里面加裝一個與風扇罩同直徑軸流風機,軸流風機電機功率850W,轉速1489r/min,電壓380V。原風扇繼續(xù)保留。軸流風機另設一路電源控制,軸流風機與主電機不設連鎖。真空泵啟動后及時啟動軸流風機運行,真空泵停運后30min停運軸流風機,以使主電機得到充分冷卻;
(2)定期清除真空泵電機上灰塵,保持電機散熱片清潔,增加其散熱能力;
(3)將真空泵所在母線電壓調整為400V。
真空泵高溫解決方案效果
(1)由于軸流風機轉速高,風壓風量大,冷卻效果大大增強,在相同的環(huán)境溫度、負荷電流下,真空泵主電機溫度下降了12℃。夏季主電機溫度未再超限。
(2)減緩了主電機的絕緣老化速度,延長了其使用壽命。
(3)軸流風機可人為控制,主電機停運后,軸流風機仍可運行,可以使主電機得到充分冷卻。
(4)電壓調整后,隔膜泵運行電流降為210A,發(fā)熱量相對減小。
(5)盡量使2段母線負荷分配平衡,以防某段母線因負荷過重造成電壓下降過多。
通過對真空泵高溫問題的研究,我們發(fā)現(xiàn),真空泵高溫主要是電機發(fā)熱導致的,所以解決的主要途徑也是圍繞真空泵電機展開的。