1、項(xiàng)目簡(jiǎn)介及現(xiàn)狀
1.1 簡(jiǎn)介
真空回潮機(jī)用于煙草制絲線(xiàn),主要起到增溫增濕和殺蟲(chóng)滅卵的作用,在工作過(guò)程中需要消耗水、電、蒸汽以及壓縮空氣這四種能源,蒸汽消耗占到了98%以上,其中抽真空階段蒸汽能耗z*大,達(dá)到了79.6%,抽空原理簡(jiǎn)介如下:工作蒸汽通過(guò)噴嘴,以超音速?lài)娙牖旌鲜?,與被抽空氣混合,進(jìn)行能量交換,混合后的氣體進(jìn)入擴(kuò)壓器,為了減少后級(jí)
泵的工作負(fù)荷,配置冷凝器,通過(guò)冷卻水和蒸汽兩種介質(zhì)對(duì)流,進(jìn)行熱交換,達(dá)到冷凝蒸汽的目的,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備的抽真空過(guò)程(見(jiàn)圖1)。
1.2 現(xiàn)狀
由設(shè)備說(shuō)明書(shū)可知,蒸汽壓力應(yīng)≥0.8MPa.但由抽空原理可知,z*優(yōu)工作蒸汽壓力與管路安裝、冷凝器實(shí)際冷卻能力和實(shí)際工況有關(guān),蒸汽壓力過(guò)低,抽空性能下降,壓力過(guò)高,抽空性能不僅不會(huì)顯著提高,還有可能下降,z*優(yōu)蒸汽壓力需要試驗(yàn)確定,由于上下游設(shè)備無(wú)壓力調(diào)節(jié)裝置,實(shí)際壓力一直為設(shè)備供汽壓力1.1MPa,存在優(yōu)化空間;另外,由抽空趨勢(shì)圖可知,設(shè)備抽空時(shí)間與冷凝器進(jìn)水溫度成正比(見(jiàn)圖2、3)。
2、改進(jìn)思路
(1)增加帶電氣定位器的薄膜閥,實(shí)現(xiàn)蒸汽壓力的調(diào)整。
(2)探索與不同冷凝器進(jìn)水溫度相匹配的z*優(yōu)蒸汽壓力。
(3)實(shí)現(xiàn)柔性供汽控制模式。
3、改進(jìn)措施
(1)在蒸汽管路加裝了DN65型薄膜閥和電氣定位器。
(2)探索與不同冷凝器進(jìn)水溫度相匹配的z*優(yōu)蒸汽壓力。
我們s*先對(duì)冷凝器進(jìn)水溫度進(jìn)行了調(diào)查,以下是調(diào)查統(tǒng)計(jì)表(見(jiàn)表1)
我們按照季節(jié)對(duì)去年全年冷凝器進(jìn)水溫度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),由表可知,隨著環(huán)境溫度的降低,冷凝器進(jìn)水溫度也隨之降低,為了探索與不同冷凝器進(jìn)水溫度相匹配的z*優(yōu)蒸汽壓力,我們臨時(shí)安裝冷凍機(jī)組控制進(jìn)水溫度進(jìn)行了試驗(yàn)(見(jiàn)表2)。
在確定了抽空時(shí)間之后,我們以不延長(zhǎng)抽空時(shí)間為準(zhǔn)則,對(duì)蒸汽壓力進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)(為了z*大限度的保證設(shè)備抽空性能穩(wěn)定,我們將抽空時(shí)間定為本次測(cè)試時(shí)間的z*高值,即512秒),之后,在不延長(zhǎng)抽空時(shí)間的前提下,對(duì)蒸汽壓力進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn)(見(jiàn)圖4)。
綜合考慮,我們z*終將蒸汽壓力定在了0.94MPa,即497秒。
接下來(lái),我們采取同樣的方式確定了水溫在15℃、10℃時(shí)的z*優(yōu)蒸汽工作壓力,分別為0.84Mpa和0.82Mpa。
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,我們制定了“冷凝器進(jìn)水溫度—工作蒸汽壓力”比對(duì)表(見(jiàn)表3)
4、改進(jìn)效果及總結(jié)
本課題成功實(shí)施后,真空回潮機(jī)單噸煙絲能源消耗由43.6KG降低到了31.7KG,極大地減少了能源消耗,這也為能耗控制提供了一種解決思路,即重視技術(shù)降耗和細(xì)節(jié)降耗。